钻井液里“淘真金”
* 来源 :中国石化报 * 发表时间 : 2026-1-6 8:08:00 * 浏览 : 204
程 帆 王伟才 芦 琳 徐学峰
数万立方米优质完井液实现“二次上岗”,生活污水变身工业用水,万米固废排放量创下近5年最优指标……近日,胜利石油工程渤海钻井总公司在钻井液循环利用、绿色减排领域连获突破。该公司通过全链条精益管理实现钻井液物尽其用,将绿色钻井的“生态账”转化为实实在在的“效益账”,为企业高质量发展注入强劲绿色动能。
钻井液被称为钻井工程的“血液”,其重复利用率直接关联施工成本与环保效益。为突破钻井液重复利用率提升瓶颈,2025年,该公司创新构建“钻井液(水基)全链条精益管理模型”,系统梳理设计、配置、使用、回收等全流程环节,明确11道核心工序及386个细化作业节点,形成标准化作业流程与全周期管控体系。
面对深井占比持续提升的行业趋势,该公司以这一管理模型为支撑,推广“配方战略性升级”与“作业模式整体置换”相结合的工艺革新。其中,40531钻井队率先在义43-斜31井等重点工程中成功落地应用,实现完井钻井液复用量翻倍。
不过,随着钻井液重复利用率的攀升,运输费用同步增加,中转贮存环节逐渐成为制约效能提升的“梗阻点”。此前,该公司虽设有两个钻井液回收再利用站点,但受限于站点容量不足、运输距离较远、转运成本偏高等问题,常陷入“井场有液难回收”的困境。
为破解这一难题,该公司盘活闲置设备,在关键区域搭建钻井液中转站,既新增400余立方米存储空间,又大幅缩短至周边井场的运输距离。经过数月试运行,3500米以上深井钻井液再利用提升率及费用控制均精准达成年初目标,资源循环的“活水”持续涌动。
钻井液在施工过程中会携带大量地下岩屑返出,这些岩屑在后续处理环节会产生固废,需集中收集后转运处置。而钻井液再利用规模的持续扩大,也导致固废处置成本同步攀升。
对此,该公司将固废减排列为新的攻坚方向,构建起“工艺优化+站点赋能”的综合治理体系。施工环节实施精准管控:一开阶段推行“即开即固控”模式,从源头减少固废产生量;二开阶段落地“设备升级+工艺优化”举措,强化过程管控;完井阶段组织优质完井液的回收或转井利用,稳步压缩完井固废排放总量。站点端同步改造提效,利用闲置设备改建的河口净化站,采用“离心机分离+絮凝沉降”协同处理技术,大幅降低基浆固废含水量,实现环保与效益双赢。
为持续深化固废减排成效,该公司进一步细化固废精准计量管理办法,明确计量标准、责任分工及考核细则,同步搭建全流程数据追溯机制,实现固废产生、处置、减排全链条数据可查、可溯、可控。在一系列组合拳推动下,该公司钻井液重复利用率顺利达成2025年初设立的87%目标,超预期完成胜利石油工程公司下达的减排任务,固废排放总量同比压减5%。