班组“小账本” 算出 “大效益”
* 来源 :中国石化报 * 发表时间 : 2025-6-9 7:47:00 * 浏览 : 391
王敬华 桑 琪
今年以来,齐鲁石化橡胶厂通过成本数据可视化、生产操作责任化、绩效考核联动化三位一体管理模式,充分释放全员降本增效潜能,实现成本管控与效益提升双突破。
“我们将降本压力层层传导至班组,让每位员工树牢成本意识、节约意识和效益观念,形成全员盯指标、人人算细账的攻坚氛围。”该厂经理焦胜成介绍。
作为公司班组货币化核算试点单位,该厂深植“省下一分钱,就增一分利”理念,构建厂、车间、班组三级联动考核体系,推动装置能耗物耗持续优化,为企业高质量发展注入新动能。
成本数据可视化,让降本有本明白账。“吃不穷,穿不穷,打算不到就受穷。”6月4日,该厂丁苯一车间主任刘军在交接班会上,生动地向员工讲解成本意识,“家庭1吨水约3元,而工业用水加上处理成本,综合费用是生活用水的6到7倍,省下的每滴水都是真金白银。”
该厂为一线员工开放了班组货币化核算系统权限,蒸汽吨耗、用水单耗等数据得以可视化呈现,推动员工从“干完再算”向“算清再干”转变。“不核算不知道,效益真的藏在指尖操作里。”丁苯二车间员工朱雨辰感叹,精准控制指标参数,日积月累便是可观效益。
生产操作责任化,为减费立下硬指标。“工作成效要用数据说话。”5月25日,丁苯二车间副主任汪兴松在副班学习会上说,“车间设定1项车间级指标、2项班组级指标,每项指标直接与绩效挂钩,彻底打破‘大锅饭’模式。”“每月排名公示让努力有章可循,多劳多得的激励机制让大家干劲更足。”该车间党支部书记庞炜说。
新目标激发了员工“跳起来摘桃子”的工作热情。丁苯二车间创新成果频出:今年以来,调整聚合单体结构年降本54万元;优化冷却系统提升丁二烯回收率,单耗同比降低7.3千克/吨;首创的“温差调节冷凝水”“精准调控机泵冷却水”等操作法,促进了能耗持续下降。
绩效考核联动化,为增效提供金点子。“压块机侧缸动作不到位导致落地胶,建议调整机械参数……”顺丁车间开展“金点子”征集活动,青工李子旺提交了7条降本建议。顺丁车间主任李浩提出的“干燥机冷却水二次利用”技改措施投用后,节水减排效果显著。“核算与考核挂钩后,员工主动算成本、找优化的执行力明显增强。”顺丁车间党支部副书记杨知千介绍。
“节能操作决不能以牺牲装置安稳运行、工艺和质量控制为代价,装置安全平稳运行一定要放在首位。”有员工提出建议。该车间划定6项生产操作红线,将安稳运行作为降本的前提。5月该车间优等品率达97.1%,创历史新高;前5个月丁二烯、蒸汽、除盐水单耗同比均大幅下降,其中除盐水单耗仅为去年同期的51%。