增强水动力 多采效益油
* 来源 :中国石化报 * 发表时间 : 2025-4-9 7:47:00 * 浏览 : 613
本报记者 常换芳 乔庆芳通讯员 单朝玉
一季度,河南油田在稠油区域水驱单元日增加注水210立方米,共增加水驱动用储量12万吨,稠油区域水驱单元效益开发水平进一步提升。
这是河南油田在稠油区域水驱单元开展“百口水井治理”工程取得的成效。
由于稠油黏度大,需要通过注蒸汽、注二氧化碳等才能实现有效开采。今年以来,河南油田持续优化产量结构,压减高成本热采产量,提高低成本水驱单元产量,不断提升效益开发水平。该油田坚持“注的每一立方米水都能采出油”的理念,由主攻油井向油水井并重转变,由治“重病”向治“未病”转变,由单一技术治理向技术组合治理转变,针对稠油区域水驱单元水注不进、注不够、注不好等问题,部署开展“百口水井治理”工程,为地层提供充足的能量,稳步提升稠油区域水驱单元储量控制程度,延缓自然递减。
算效益账,由主攻油井转向油水井并重
“稠油区域热采开发不是注蒸汽,就是注二氧化碳或氮气,花了钱,不一定能多采油,必须转变开发思维,做好‘水文章’,多采效益油。”4月3日,河南油田采油二厂主要负责人蔡汉文根据一季度生产情况,算了一笔效益账。
水就像地层的“发动机”,地层注不上、注不够水、注不好水,动能就会下降,无法有效驱出剩余油,油井的产量就会递减。今年,河南油田转变思路,剖析水驱单元开发存在的问题,把稠油区域的开发重点由主攻油井向油水井并重转变。
针对注水井欠注严重的问题,河南油田首先在王42井开展攻关,该井日产量从4吨增至12吨。在该井取得成功后,他们又在稠油区域水驱单元的11口注水井开展注水问题治理,11口井合计日产量从47.6吨增加到53.5吨,生产成本也大幅降低。
这进一步坚定了开展注水井治理的信心,河南油田以降本提效为目标,把注水井治理范围扩大到100口。一季度,油田水驱单元自然递减率较去年同期减少3.8%。
未雨绸缪,由治“重病”转向治“未病”
“给注水井治病要坚持一个原则,那就是未雨绸缪,在刚欠注时就要治,不能等进了‘重症监护室’再治理。”4月2日,河南油田采油二厂总地质师程都组织技术人员优化注水井治理方案时,形象地解释道。
今年以来,河南油田坚持预防为主的方针,在“百口水井治理”工程开始前,就针对注水井管网压力低、注水量分配不均匀等问题,改造升级地面管网,为注水井提供优质的流通通道。
“百口水井治理”工程开始后,河南油田完善信息化计量和压力录取设备配备,每天监督异常情况,把注水井的“病情”控制在萌芽状态。同时,安排人员每天监控水质,强化水质源头管理,确保为地层注入优质水。
多元发力,由单一技术治理转向组合技术治理
2月底,河南油田采油二厂王126井地层堵塞,注水注不进,技术人员利用高压增注技术,解决了这一问题。
技术是提升注水治理成效的“撒手锏”,在实施“百口水井治理”工程的过程中,河南油田针对地层物性差、地层堵塞等导致的欠注问题,按照注上水、注够水、注好水的思路,完善注采井网,把欠注区域的8口老井转为注水井,每天增加注水量300立方米左右,让欠注地层注上了水。
针对32口欠注井,河南油田由单一实施酸化解堵技术治理,转为应用高压增注、在线降压增注、氧化复合酸化解堵等组合工艺技术治理,每天增加注水量550立方米,充分补充了地层能量。
此外,河南油田还对40口井实施细分重组调剖调驱等技术,增加水驱控制储量40万吨以上,减缓自然递减0.3%,有效发挥了水的驱油动力作用。